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采氣新技破瓶頸 煤層開發(fā)煥生機

在煤層氣開采中,技術(shù)創(chuàng)新是提升產(chǎn)能和效益的關(guān)鍵。近日,淮河能源控股集團(tuán)煤層氣公司傳來好消息,其自主研發(fā)設(shè)計的L型地面水平井低流壓“零水位”排采技術(shù)取得了重大突破,讓淮南礦區(qū)L型地面瓦斯治理井單井每天的產(chǎn)氣量提高了35%以上。該項技術(shù)自2023年2月逐步應(yīng)用以來,已累計為企業(yè)節(jié)省成本、創(chuàng)造效益近310萬元。

從2018年開始,煤層氣公司在淮南礦區(qū)積極規(guī)劃,累計實施43口地面瓦斯治理水平井,其中35口是L型水平井,8口是U型井,目前已經(jīng)有29口井投入使用,進(jìn)行排采產(chǎn)氣。

“L型井的垂直段和水平段不是直角相連,而是通過落差至少200米以上的弧線連接起來的?!泵簩託夤举Y源開發(fā)部工程師彭煜敏介紹,在傳統(tǒng)方式下,L型井主要用地面頂驅(qū)螺桿泵來排采,泵能下放到的位置大概在井斜70°左右,到不了水平井段,這就導(dǎo)致井筒下方20多米的液柱排不出去,影響煤層降壓,進(jìn)而限制了煤層氣的產(chǎn)量。而且還存在油桿偏磨、斷桿、檢泵周期短,以及排采后期因為液面低而無法連續(xù)排液等問題。

為了解決這些問題,煤層氣公司的技術(shù)團(tuán)隊于2023年2月,在潘謝2—1井進(jìn)行試驗,研發(fā)出了低流壓“零水位”排采舉升技術(shù)。與傳統(tǒng)方式相比,新技術(shù)用的是和電機一起下井的隔膜泵,不用抽油桿了,不僅體積變小,還徹底解決了抽油桿和井筒內(nèi)壁偏磨的問題,大大降低了排采泵出故障的概率。同時,技術(shù)人員還給隔膜泵裝了新型回注水裝置,當(dāng)井下能排出的水量比泵的排量低時,就從地面補水,這樣既能給電機降溫,讓它穩(wěn)定運行,又能稀釋泵附近的煤粉,減少隔膜泵出故障的風(fēng)險。

煤層氣公司資源開發(fā)部負(fù)責(zé)人莢勝豐介紹:“我們還采用了間抽生產(chǎn)模式,讓泵在水位下降的時候休息,等水位回升了再繼續(xù)排采,避免空轉(zhuǎn)造成磨損。”                   (下轉(zhuǎn)四版)

試驗成果斐然,潘謝2-1井用了這項技術(shù)后,產(chǎn)氣的時間明顯變長,氣量增加了85%以上。2024年,這項技術(shù)推廣到了顧橋礦3-1、2-1、2-2井,單井產(chǎn)氣量有了明顯提升,檢泵周期也從原來的5個月左右大幅延長。此外,“零水位”排采技術(shù)優(yōu)化了排采設(shè)備和管柱結(jié)構(gòu),還整合了自動化控制系統(tǒng)的液位監(jiān)控功能,能根據(jù)井底流壓數(shù)據(jù)自動啟停排采,實現(xiàn)精準(zhǔn)的間抽控制,避免了因為液面低而導(dǎo)致的燒泵、卡泵故障。到2025年6月底,4口試驗井累計多產(chǎn)氣約93萬立方米,按照當(dāng)前售氣價格計算,增加收入186萬元,每口井節(jié)省一次檢泵費用30萬元,總共創(chuàng)造直接經(jīng)濟(jì)效益約310萬元。

“《L型地面水平井低流壓‘零水位’排采技術(shù)設(shè)計與應(yīng)用》項目成果突出。這個項目建立了一套適合淮南礦區(qū)的地面水平井低流壓‘零水位’排采工藝體系,有效延長了檢泵周期、提高了煤層氣井的采收率,實現(xiàn)了排采自動化和間抽生產(chǎn),為L型水平井長期穩(wěn)定運行打下了堅實的基礎(chǔ)?!痹摷瘓F(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,淮河能源控股集團(tuán)將繼續(xù)在煤層瓦斯高效抽采領(lǐng)域深入研究,挖掘技術(shù)潛力,為與淮南礦區(qū)地質(zhì)條件相似的地方進(jìn)行瓦斯治理與利用,打造可以借鑒的“淮河能源”方案,為能源行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展增添動力。

記者 張昌濤 通訊員 夏登潔

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